農(nóng)村生活污水治理設(shè)備工藝
農(nóng)村生活污水治理設(shè)備工藝以細(xì)格柵為預(yù)處理工藝,去除污水中的大顆粒污染物,采用地埋式厭氧消化池對(duì)污水進(jìn)行水解酸化處理,為后續(xù)好氧工藝提供良好條件,微動(dòng)力好氧濾床是將太陽能微動(dòng)力技術(shù)與好氧濾床技術(shù)有機(jī)結(jié)合,系統(tǒng)由太陽能提供曝氣動(dòng)力,濾床內(nèi)設(shè)置級(jí)配填料層,從而實(shí)現(xiàn)廢水的低耗高效處理。具體流程為:經(jīng)過細(xì)格柵后的污水進(jìn)入?yún)捬跸兀瑓捬跸貎?nèi)設(shè)置彈性填料或軟性填料,厭氧消化池出水進(jìn)入微動(dòng)力好氧濾床系統(tǒng)進(jìn)行處理,出水CODcr、NH3-N及TP能達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)的一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。采用本發(fā)明可以提高生活污水的處理效率和處理程度,它不受地區(qū)、氣溫限制而且占地面積較小、運(yùn)行成本也較低。

農(nóng)村生活污水進(jìn)入帶有細(xì)格柵的水溝或溝渠,水經(jīng)過水溝或溝渠內(nèi)的流速為0.5-0.7m/s,水經(jīng)過細(xì)格柵的流速為0.6-0.8m/s,人工清理柵渣,經(jīng)細(xì)格柵預(yù)處理去除粗大顆粒物后的農(nóng)村生活污水流入地埋式厭氧消化池,在距地埋式厭氧消化池頂部30-40cm處設(shè)置出水孔,出水孔流速為0.4-0.6m/s,在出水孔下方20-30cm處設(shè)置上層填料支架,在距地埋式厭氧消化池底30-40cm處設(shè)置下層填料支架,在上下兩層填料支架之間固定懸掛填料,填料填充率為20-30%,農(nóng)村生活污水在地埋式厭氧消化池內(nèi)的水力停留時(shí)間為10-24h,地埋式厭氧消化池產(chǎn)生的污泥2-3年清理1次,清理出來的污泥作為有機(jī)農(nóng)肥施用;經(jīng)地埋式厭氧消化池去除部分有機(jī)物和提高廢水的可生化性后,農(nóng)村生活污水進(jìn)入微動(dòng)力好氧濾床,微動(dòng)力好氧濾床進(jìn)水端底部設(shè)置均勻布水管,水流方向?yàn)樗搅鳎?dòng)力好氧濾床底部設(shè)有布?xì)庋b置,布?xì)庋b置與太陽能微動(dòng)力曝氣裝置相連,微動(dòng)力好氧濾床溶解氧濃度為2-4mg/L,在距布?xì)庋b置上方20-30cm處設(shè)置承托層,承托層上均勻布置直徑為10mm的圓形通氣孔,相鄰孔的中心距離為40-50mm,在承托層上部設(shè)置填料,填料為石料、砂、陶粒的混合物,太陽能微動(dòng)力曝氣裝置包括太陽能電池板、蓄電池、鼓風(fēng)機(jī),廢水在微動(dòng)力好氧濾床的水力停留時(shí)間為8-12h;微動(dòng)力好氧濾床出水CODcr、NH3-N及TP能達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn),GB18918-2002的一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)。
所述的細(xì)格柵傾斜安裝,細(xì)格柵傾斜角度為45-60度,細(xì)格柵柵條間隙為16-25mm。所述的地埋式厭氧消化池采用磚砌或混凝土結(jié)構(gòu),地埋式厭氧消化池為球形。所述的填料為彈性填料或軟性填料。所述的布?xì)庋b置為單孔膜布?xì)馄骰蛭⒖滋沾刹細(xì)馄鳌K龅氖鲜锹咽⒎惺⒌[石中的一種或幾種的混合物,石料粒徑大小為20-50mm,按照下層粒徑大,上層粒徑小的原則進(jìn)行級(jí)配。

工藝的比較
1. 脫氮效果比較
常規(guī)A2/O工藝由于好氧池出水回流到缺氧池,因此在好氧池中生成的硝態(tài)氮被反硝化去除。除氨氮和總氮效果非常好。但由于反硝化反應(yīng)需要在有足夠碳源的條件下完成,污水在經(jīng)歷過前端厭氧過程后,有機(jī)物已不同程度的被降解,若原污水有機(jī)物含量低,反硝化將受到一定影響。
倒置A2/O工藝,有無內(nèi)回流對(duì)氮的去除效果影響比較大,雖然此工藝缺氧段碳源已經(jīng)不是制約因素,無內(nèi)回流的工藝脫氨氮比較好,但脫總氮的效果不好,因?yàn)樵诤醚醭匦纬傻南鯌B(tài)氮沒有被*反硝化脫除。具有內(nèi)回流的工藝脫氨氮和總氮效果很好,是比較理想化的脫氮工藝。
2. 除磷效果比較
常規(guī)A2/O工藝除磷不好,因?yàn)閰捬醐h(huán)境受各方面的影響,首先原污水進(jìn)入?yún)捬醭兀渲泻幸欢縊2,其次,從二沉池回流的污泥中含有硝態(tài)氮。這兩個(gè)制約因素使厭氧環(huán)境并不處于嚴(yán)格的厭氧狀態(tài),使其首先進(jìn)行一段缺氧過程,導(dǎo)致厭氧時(shí)間不夠,影響PAOs釋磷,進(jìn)而影響好氧階段磷的攝取,影響除磷效果。
倒置A2/O工藝由于將厭氧好氧位置交換,回流的硝態(tài)氮被*反硝化去除,厭氧環(huán)境不受其他因素的影響,所以此工藝除磷效果比較好。但由于PAOs厭氧釋磷需要碳源,前段缺氧反硝化亦需碳源,所以原水有機(jī)物含量低,污水到達(dá)厭氧階段時(shí),有機(jī)物含量已經(jīng)很低,可能會(huì)影響工藝的除磷效果。
3. 池容的比較
為使工藝效果達(dá)到佳,規(guī)定所有工藝外回流比R=1和內(nèi)回流比r=4。厭氧釋磷要達(dá)到好的效果,PAOs必須在厭氧環(huán)境呆夠1小時(shí)。微生物在池中的停留時(shí)間跟水力停留時(shí)間有關(guān),而污染物在水中的停留時(shí)間不與回流比、流態(tài)和池形等因素有關(guān),對(duì)于一個(gè)特定的工藝是一定值。
常規(guī)A2/O要達(dá)到處理效果其厭氧體積至少為2Q(Q為污水流量),缺氧時(shí)間至少為1小時(shí),那缺氧池體積少1Q,好氧時(shí)間8小時(shí),即好氧池體積8Q,總體積為11Q。對(duì)于圖2所示工藝,缺氧區(qū)體積1Q,厭氧區(qū)體積6Q,再加上好氧區(qū)的體積8Q,一共15Q。圖3所示工藝池體總體積跟常規(guī)工藝一樣為11Q。
優(yōu)點(diǎn):
1.免抽吸式膜組件的產(chǎn)水功能實(shí)現(xiàn),其主要解決的問題是對(duì)膜組件的產(chǎn)水過程通過液位差實(shí)現(xiàn)膜組件的無動(dòng)力或少動(dòng)力產(chǎn)水過程。僅在一段時(shí)期內(nèi)對(duì)反洗離心泵和產(chǎn)水自吸泵進(jìn)行開啟控制,來保證重力產(chǎn)水過程的持續(xù)進(jìn)行,設(shè)備配置均采用一用一備,設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性高、故障率隨之降低、使用壽命得以大幅延長(zhǎng)。
2.采用重力式反洗且不需要整體移動(dòng)MBR膜組件進(jìn)行浸泡清洗,僅需要通過高位水箱控制液位進(jìn)行重力反洗,通常情況下反沖洗離心泵不工作且抽吸端閥門關(guān)閉,旁通管閥門開啟即實(shí)現(xiàn)重力反洗功能,僅當(dāng)產(chǎn)水管路抽吸負(fù)壓值高于正常壓力值的10%以上時(shí)便采取人為啟動(dòng)反洗離心泵進(jìn)行反洗,此時(shí)的旁通管路又起到了穩(wěn)壓作用,從而有效避免了當(dāng)反洗壓力過大時(shí)對(duì)膜組件膜絲因外力作用造成的不可修復(fù)性損壞風(fēng)險(xiǎn)大幅降低;
3.預(yù)處理段設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)的同時(shí)與MBR膜池一樣均采用膜片 式微孔曝氣器,實(shí)現(xiàn)預(yù)處理段兼氧功能的同時(shí),膜處理池氧傳質(zhì)效率大幅提高且膜片不易堵塞,膜池底部設(shè)置穿孔曝氣箱,實(shí)現(xiàn)對(duì)膜絲表面的污染物雜質(zhì)進(jìn)行吹脫掃洗,膜絲使用壽命亦大幅延長(zhǎng);