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水環式真空泵在運用中的技術摸索及改造
1、改造計劃制定
因考慮改造費用問題,改造后的真空運送體系運用兩臺1992年擱置的2YK水環真空泵。因為初度觸摸該類型設備,對2YK水環式真空泵的功能等把握缺乏,加之該泵長時擱置,過流部位均呈現銹蝕,另因為對煙塵無詳細量化規范。在運用中呈現運送效率低下,構成煙塵積壓,乃至構成結塊或粉火.帶來巨大勞動強度。嚴峻時員工呈現排擠現象,一方面采納康復清灰螺旋翰送煙灰,確保正常出產。一方面活躍查找原因,尋覓解決計劃。安排相關人員進行攻關,終共同認為真空泵前期布袋除塵器配里位置較高,管道裝備不合理,而且管道直徑過大。結合現場實際狀況,改變了管道直徑和管道走向,改造后,運送作用得到了大大的改進。
2、改造后作業狀況
盡管通過改變管道直徑和管道走向.取得了必定的作用,但仍不能滿意正常的風動運送。為改進現場環境和下降電能耗費,決議替換兩臺套節能型SK120型水環真空泵。新泵設備后,完滿意出產的需求??墒峭ㄟ^不到半年時刻的作業,新泵發作以下現象。
1)管件爛損.作業聲響反常,真空度也在不斷下降。
2)泵體所有過流面腐蝕,磨損嚴峻,前后側蓋呈現破洞。
3)氣水分離器的進口、筒體及底部漏。
4)真空泵作業中,V帶上下振幅大,帶磨損嚴峻.并宣布尖銳的嗓聲,給崗位操作人員帶來許多影響和損害。
2BV6型真空泵的概述及運用中的問題
2BV6型真空泵是BCH設備催化劑千燥體系的關鍵設備.該泵作業的好壞直接影響催化劑產品的產值和質量。在工藝流程中,2BV6真空泵為一開一備。兩泵投入運用初期,運用狀況杰出,各項功能均到達銘牌目標,滿意出產要求。但兩個月過后,泵的噪聲、振蕩值加大,真空度顯著下降,已不能滿意出產要求,有時乃至呈現備用泵還未修壇,作業的泵又呈現問題,設備只能罷工,嚴峻影響了設備的正常出產。
1、2BV6型真空泵技術參數及作業工況
2BV6型真空泵是合資出產的水環真空泵。技術參數:額定功率11kW,大氣量為400m3/h,低吸氣壓力為3.3kPa;作業壓力為0.26MPa;作業溫度為(40±3)℃。
作業工況時的作業液為水,微酸;作業介質為己烷氣、氮氣、水、催化劑固體粉末;作業液流量為5m3/h。
2 腐蝕特征
對水環真空泵進行崩潰查看發現如下特征:
(1)泵的密封液圓盤內端面被腐蝕,表面有較多呈海綿狀的蝕坑,用手指悄悄一刮,整塊掉落,內部安排疏松多孔,呈石墨狀,致使端面密封空隙變大,真空度下降。
(2)泵殼內側有沖擊磨損的環狀溝痕,壁厚原為6mm,沖蝕后減薄到l mm,部分開裂,損壞嚴峻,存在泄漏危險。
(3)泵蓋進氣室與排氣室隔板穿透,吸入氣體和排出氣體混合,構成氣體短路,致使泵作業不平穩,發生噪音和振蕩,設備的機械效率下降。
石油礦場上真空泵的運用
假設,離心泵和螺旋漿泵運送的不是成滴狀液體,而是空氣,那么,它仍不可能構成顯著的真空度;因而在發動之前,這些泵應該注入液體。為了給泵注入液體,通常在吸入管的頭上裝上一個回壓凡爾。從一特制的孔中往泵和吸入管內注入液體,當泵和整個吸入管都注滿液體后,就用木塞或活門把該孔堵住。這個辦法不能認為是合理的,因為吸入管上的這個凡爾構成了附加的水力阻力。假如泵進行長時刻的作業,那么要克服這種水力阻力就要不斷地耗費能量。關于可以發生高壓頭的泵設備來說,這種丟失只占功率總耗費量的極小一部分,但關于低壓頭的泵設備來講,這種丟失就可能占設備總功率中非常可觀的一部分;這樣,便在泵的作業過程中構成能量很大的額定耗費。此外,在許多狀況下,入口凡爾難于進行查看,而且要消除凡爾的故障也是要耗費相當多的時刻與勞動的。
因而,選用特制的所謂真空泵(更正確地說,應孩是真空壓縮機)來泵注液體要合理得多,憑借此種真空泵可以在吸入管和泵中構成真空,因為這樣的成果,液體便從入口處的儲藏罐中流入吸入管和泵中。
用于在發動前給泵灌注液體的真空泵,其間使用廣的一種類型就是水環泵。
這種泵現在在石油工業中還沒有得到廣泛的選用,但在某些國民經濟部門中,為了滿意工藝上的需求,常用這種泵來構成真空。
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